Schlagwörter: Unable to read TMC UART 'extruder' register IFCNT, Unable to read TMC UART 'stepper_x' register IFCNT, Unable to read TMC UART 'stepper_y' register IFCNT, Unable to read TMC UART 'stepper_z' register IFCNT
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20. Februar 2023 um 7:27 Uhr #1032
dennis02121978
AdministratorArbeitsmodus: UART
Maximale Unterteilung: 256
Treiberchip: TMCS6609
Motorstromversorgung: 8-35V
Logikversorgungsspannung: 3-5 V
Strom: 2,0 A RMSPreis = Perfekt (3€-4€)
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20. Februar 2023 um 7:41 Uhr #1041dennis02121978
AdministratorBei dem MKS_SKIPR mit TMCs6609 muss der Pin RX getrennt (abgeknipst mit der Zange) werden und eine Brücke zum TX Pin erstellt (Lötpunkt) werden erst dann wird er erkannt. Beim BTT-SKR2 funktioniert es sofort ohne dieses zu tun. Falls andere Boards im Einsatz sind dann einfach an einem das auch Probieren und dann mit Klipper einen TMC-DUMP durchführen.
Unable to read TMC UART ‘extruder’ register IFCNT
Unable to read TMC UART ‘stepper_x’ register IFCNT
Unable to read TMC UART ‘stepper_y’ register IFCNT
Unable to read TMC UART ‘stepper_z’ register IFCNT-
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21. Februar 2023 um 10:33 Uhr #1056dennis02121978
AdministratorIch benutze diese Treiber nun auf jedem RF1000+ und RF2000+ sowie einem Voron 2.4, 350mm LDO. Kann nur dazu sagen das diese Treiber sehr gut in Performance und Wärme Entwicklung sich verhalten.
Die Kraft auf meinen RF1000+ und Beschleunigung
MAX_ACCELERATION: 3500
RUN_CURRENT: 1.1Ist perfekt ohne Stepperfehler. Natürlich nur für Testzwecke da ich im Standard mit MAX_ACCELERATION: 2000 Drucke was voll und ganz ausreicht.
Die Geschwindigkeit liegt bei 200mm/s beim Objekt Wechsel und im Druck bei 150mm/s perfekt.4. Oktober 2023 um 14:06 Uhr #1221Meima
TeilnehmerVielen Dank für deine Infos! Will jetzt auch die TMCS6609 mit dem MKSBoard nutzen.
Wie hast du die Jumper auf dem MKS Board gesetzt?
Welche Referenzspannung sollte ich an den Treibern einstellen? (Poti und Vref-Pin)
Das wäre vielleicht für den ein oder anderen noch interessant. Danke!
4. Oktober 2023 um 14:37 Uhr #1222dennis02121978
AdministratorHallo,
an dem POTI nichts ändern. Die Treiber sind als UART konfiguriert (Jumper) und die Brücke Löten nicht vergessen und PIN abkneifen.
Im Uart Modus wird der POTI Wert per Config angegeben und nicht per POTI selber einzustellen.########################################
# TMC UART configuration
########################################[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PE6
interpolate: False
run_current: 1.0
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PE3
interpolate: False
run_current: 1.0
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PB7
interpolate: False
run_current: 1.0
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0[tmc2209 extruder]
uart_pin: PB3
interpolate: False
run_current: 0.6
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0Das ist meine aktuelle Config mit aktiver Kühler. (Lüfter 50%)
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